超聲霧化除塵器TPW-01/2/3霧化除塵器—超聲霧化除塵器技術(shù)及產(chǎn)品簡介超聲霧化除塵技術(shù)是上近年來發(fā)展起來的新型除塵技術(shù)。其原理是應(yīng)用壓縮空氣沖擊共振腔內(nèi)的水流而產(chǎn)生超聲共振現(xiàn)象,超聲波把水流激化成濃密的、直徑只有1~10μm的微細(xì)霧粒, 超細(xì)霧粒在 超聲霧化除塵器TPW-01/2/3 局部密閉的產(chǎn)塵點內(nèi)捕獲、凝聚微細(xì)粉塵,飽和霧粒使得凝結(jié)粉塵的粒徑迅速增大直至沉降下來,實現(xiàn)就地抑塵。 霧化除塵器—超聲霧化除塵器產(chǎn)品構(gòu)成 超聲霧化除塵器主要由超聲霧化共振頭、集塵罩及密封、水增壓系統(tǒng)、空氣增壓系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。對于可密閉產(chǎn)塵點,如皮帶機頭、落料點、振動篩、給煤機等,通過在產(chǎn)塵點加裝集塵罩及密封,并在集塵罩上布置若干超聲霧化共振組件,通過對噴霧角度及霧量的預(yù)調(diào)節(jié)整定, 使生產(chǎn)過程中霧量與粉塵量達(dá)到合理配比,隨煤流就地沉降,從而獲得除塵效果。(1)減少了煤炭損失量。原噴水抑塵裝置抑塵效果差。場景一:某環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心對港務(wù)局卸煤現(xiàn)場(翻車機房)監(jiān)測,粉塵含量4.75mg/.m³。平均 每天在每個翻車機房卸煤池產(chǎn)生的煤塵約10噸。共13個翻車機組,全年產(chǎn)生煤塵約46800噸,按每噸500元計算,共損失金額2340萬元 。 而使用微米級干霧抑塵裝置后,抑塵實測能力在90%以上,每年可減少煤炭經(jīng)濟損失在2106萬元以上。 (2)減少用水量。原噴水裝置噴水量大,造成原煤含水量過,客戶投訴多。按每年卸車23000列計算,原噴水裝置每列車噴水20噸。使用微米級干霧抑塵裝置后,噴水量減少了90%以上,每列車噴水僅2噸。按每噸中水價格1元計算,年節(jié)水金額41萬元。 (3)因大量使用中水除塵,使煤炭熱值大量損失, 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,煤炭含水量每增加1個百分點,煤熱值損失30—50大卡,按煤熱值6000大卡,熱值損失 40大卡計算,相當(dāng)于煤炭損失0.67%,按年吞吐量2.3億噸計算,年熱值損失相當(dāng)于煤炭損失154.1萬噸,損失金額約7億元。 (4)減少了因清理煤池帶來的勞務(wù)費用。使用原噴水抑塵裝置,需投入大量的人力來清理翻車機房卸煤池。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效地減少了因清理煤池帶來的勞務(wù)費用。 |